思凱淋為知名水泥廠脫硝技術改造,降低水泥窯氨水用量,泥窯爐脫硝中企業都行降低水泥窯的氨水使用量,那么如何 降低水泥窯氨水使用量 呢,河北思凱淋為您介紹一下,現場怎樣做技術改造
1 三次風管進風方式技改
為了使低氧還原區具有充足的反應空間,對三次風分管進入分解爐處進行優化處理,將原有的三次風管中心進入改為近似切線進入
2 氨水噴槍技改
將目前分解爐五層的噴槍取消,在C5A、C5B的上升煙道各增加4套噴槍,位置選擇在頂蓋上部1.5 m處,噴槍交叉布置,提高氨水噴灑的有效覆蓋面積和霧化效果。氨水及霧化所需要的壓縮空氣,都從原脫硝系統控制柜內引出,控制系統保持不變。
3 增加脫硝自動控制系統
協同停窯期間,對氨水脫硝系統增加自動控制系統,設定窯尾煙筒氮氧化物的排放目標值,根據氮氧化物值及時加減氨水泵頻率,實現精確控制。
技改效果:經過一個半月的運行,實際數據顯示改造效果顯著。
氮氧化物排放從改造前的400 mg/Nm3降低到230 mg/Nm3,
氨水用量從改造前的2.1 m3/h降低到0.4 m3/h,
脫硝效率明顯提高,僅為改造前消耗量的五分之一。
根據氨水的消耗量與改造前相比較,按照7個月開窯時間計算,每年可為公司節省支出約200萬元。
以上是我公司通過技術改造,幫企業 降低水泥窯氨水用量 ,如果您的企業也正在面臨脫硝不理想,氨水用量大,氨逃逸的情況,更多相關問題歡迎來電咨詢!
河北思凱淋環保科技有限公司是一家專業從事對燃煤鍋爐、水泥窯爐、玻璃爐窯等各類燃燒系統進行SNCR脫硝治理的高科技環保企業。公司高薪聘請擁有多年霧化實戰經驗的機械設計技術人員,與從事精密機械加工行業多年的一線師傅密切合作,通過借鑒發達國家成熟的脫硝、降溫等煙氣治理經驗,潛心研發,反復試驗,形成了一整套獨特、成熟、可靠的SNCR脫硝工藝,研制出多種高效率、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕的脫硝噴槍,為廣大客戶解決了煙氣脫硝治理中的難題,大幅度降低了企業運行成本。